近日,清水川能源设备部灰燃专业成功利用报废部件资源,有效解决了三期石膏皮带输送机跑偏、部分输灰单元输灰困难两项制约系统稳定运行的难题。经与辅控中心联合调试,改造效果显著,为企业降本增效做出了积极贡献。

三期石膏皮带输送机跑偏问题长期困扰系统稳定运行,灰燃专业主动作为加装自动纠偏装置,从废旧资源中筛选出可用的气缸等部件,自制跑偏开关,通过检测修复与重新组装,成功打造出一套自动纠偏装置。安装调试后,皮带运行稳定、轨迹居中,实现了持续自动纠偏,提升了系统自动化水平与运行可靠性。
针对近期输灰系统双套管内套管磨损,导致部分输灰单元出现压力不足、输送无力现象,灰燃专业收集报废内套管,组织技术骨干全面检测,对局部磨损但整体完好的管段,采取补焊、打磨等工艺进行修复并重新投用,输灰单元运行恢复平稳,系统稳定性显著提升。
两次修旧利废实践,不仅消除了隐患,保障了机组运行,也节约了大量新件采购成本,充分体现了清水川能源职工扎实的技术能力和强烈的成本管控意识,以“小切口”撬动了公司安全生产与经济效益“双提升”。